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jat600丰田喷气织机价格_丰田喷气织机810价格

zmhk 2024-08-25
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       最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“jat600丰田喷气织机价格”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。

1.丁力的成就影响

2.纺织机器维修

3.关于JAT710喷气织机的问题

4.丰田710喷气织机织普通棉布一小时多少米?

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丁力的成就影响

        党的十三大以后,全国出现了改革开放的新局面,各项工作蒸蒸日上。丁力于1983年担任上海纺织局副局长以后,积极筹划,认真研究,狠抓技术进步。通过引进、消化、吸收和大力推广科技成果,促进科技成果的产业化,组织了一批重大项目的攻关和一大批企业的技术改造,使上海针织、服装、色织、化纤、丝绸、纺机和棉纺织印染的行业面貌有了一定的改观,建成了针九、针织大楼、针织五厂、中纺机、一纺机、二纺机、联吉涤纶总厂、一丝印、七丝印、二毛、三毛等一大批样板厂和先进企业。有近300多家企业得到不同程度的改造。

       从1982年到1993年的10余年中,共筹集各类资金技措投资近70亿元(包括技术设备引进近4亿美元),比前30年的技措投资总和增加22倍,加速了上海纺织行业的技术进步。全局固定资产原值从24.94亿元上升到81.27 亿元,净值从12.41亿元上升到52.05亿元,全局系统的劳动生产率(元/人年)由2.8万元/人年上升到4.5万元/人年。

       为了提高化纤原料的自给率和生产水平,1988年,在丁力的全力争取下,经有关领导机关批准,上海纺织系统兴建7万吨聚酯项目——上海纺织涤纶总厂,由上海化纤公司承建。当时该项目是上海纺织局有史以来最大的项目。经论证于1989年由上海市建委、计委、经委批准了扩初设计,总投资6.2亿元,工程分两期,第一期年产37000吨(日产120吨);第二期年产33000吨(日产100吨)。该项目由丁力任总指挥,1990年组团去国外实地考察,参观了美国杜邦公司和德国吉玛公司的技术和设备情况,经过分析,了解到当时国际上的聚酯单线生产能力以日产200吨在技术、经济上较为合理,而且日产200吨与100吨的生产线设备价格相差不大,经过全面调查分析后,再复核了原来的扩大初步设计,果断决定调整方案,在总规模不变的前提下,采用日产200 吨的生产线,采用技术上较先进、价格也适当的吉玛公司设备。这项决定得到了上海三委的同意和纺织工业部领导的支持。在项目实施过程中,丁力善于抓住设计和施工中的关键,深入现场,调研解决问题,把工作落到实处。工程于1994年7月完成,一次开车成功。最后投资费用比原计划减少了1200万美元,生产的产品一等品率达98.8%,当年就实现产值(不变价)3.3亿元,销售收入4.4亿元,出口创汇313万美元,实现利润2729万元。该项目被上海市政府誉为市优秀工程项目,也是当时国家计委批准的8个7万吨聚酯项目中第一个投产的项目。

       1992年,国家决定为纺织工业设立“自动络筒机和无梭织机引进技术国产化”专项,引进清梳联、精梳机、自动络筒机、喷气织机、片梭织机及相关关键配件的制造技术。丁力抓住这个机遇,会同上海的有关纺机、纺器厂的领导八次上北京汇报,得到各级领导的支持和理解,最终获得引进德国赐来福238型自动络筒机,意大利马佐里精梳机,日本丰田JAT600型喷气织机及综架、边撑等项目,有力地促进了上海纺机厂技术水平的提高,也推动了上海有关纺织企业的技术改造,提高了纺织企业的产品档次和质量水平,有利于增加出口、减少进口。丁力在以上项目的实施中,积极组织技术交流,认真进行设备的选型与谈判,并灵活运用各项政策,争取最优的选择。例如在中纺机引进喷气布机的谈判中,利用两家日本纺机公司都想争取项目的商机,通过艰苦的谈判,把丰田公司转让技术的费用从开价120万美元压到25万美元。

       1988年,上海市政府为加强科研与生产的结合,提出了14 个重点工业会战项目,其中“多功能涂层复合织物”项目由上海纺织局承担,丁力任该项目的会战领导小组组长。他从组织上加强领导,技术上层层把关,亲自选点落实任务,经讨论共确定68 个攻关课题,组织全市各大学、有关研究院所、企业等100多个单位开展课题攻关招标活动。在会战项目进行中,他始终抓住重点,及时组织力量解决。如原来PU转移涂层的转移纸使用寿命短,常会发生断裂。丁力直接与攻关组人员一起研究,采取措施,并提出调整工艺参数,将运转速度、转移纸的张力等都进行了调整,同时积极加强操作人员的培训,提高操作水平,使转移纸的使用寿命由2-3次延长到20次。经过5年的艰苦努力,共鉴定了39项成果,获上海市科技振兴奖一等奖2项,二等奖6项,三等奖7项。与此同时,还开发了纺织新产品18类、50余种,为纺织局向高技术和高附加值方向开拓了新途径。1989-1992年期间,上海共生产了5670多万米各类涂层产品,产值达2.84亿元,创利3000万元,创汇700万美元。

       丁力一贯重视科技开发和研究工作。在他担任副局长期间,从1985-1993年的八年中,上海纺织系统共获得国家科技成果奖36项,纺织工业部科技成果奖100项,上海市科技成果奖98 项。在他兼任纺织科学研究院院长期间,更直接主持拟定了上海纺研院的科研规划,审定科研项目,落实研究任务,对推进上海纺织系统的科技进步发挥了重要作用。 丁力十分重视开展技术交流和国际合作。1984年,他代表上海市纺织工业局,与上海市贸易促进会、香港雅式公司商定每两年一次在上海举办国际纺织机械展览会。该展览会延续至今不间断,已成为上海具有国际影响的最大展览会之一,对了解和交流国际、国内先进技术,提高技术人员的水平,扩大眼界,促进新产品的开发,都有重要的影响。此外,他在与国内外纺织界的交往中,建立了广泛的联系,凡对发展我国纺织技术有利的事,他都乐意热心促成,做了许多有益的工作。

       丁力在科技界承担了多种社会职务。他曾担任两届中国纺织工程学会副理事长,两届上海市纺织工程学会理事长,一届上海市杨浦区科协主席,两届上海市科协委员,多年担任《纺织学报》编委会主任,1996年曾被评为中国科协及中国纺织工程学会的先进个人。

       丁力对人才培养十分热心。从1986年起,连任上海市纺织局的高级技术职称评委会主任,1989年起连任两届上海市工业系统教授级高工的评委,1988-1992年连任两届上海市科学技术进步奖评委。曾多次应东华大学的邀请担任硕士生、博士生答辩评委,为上海纺织系统的人才培养做了大量工作。

       丁力知识渊博,经验丰富,写过许多学术文章。2002年起应中国纺织出版社约稿,组织了一批国内的棉纺专家经过两年的努力编写了《棉纺手册》(第三版),共200万字,已于2004年10月出版。丁力亲任主编,为手册的编写完成作出了重要贡献。

       丁力几十年来为我国纺织科技事业辛勤工作,取得了许多重大成果,是有权威的学术带头人。丁力为人诚恳,作风踏实,治学严谨,品格高尚,在我国纺织界深受人们敬重。

纺织机器维修

       一、定期检修保养

        1.日常检修和处理

        检修工需要对机器的电动油泵、集中供油、主电动机散热部位、开口凸轮箱的输入轴、电磁制动器、探纬器、剪刀、绞边、边撑和捕边处理纱进行日常保养。

        2.了机时的检修和处理

        检查边撑环转动是否灵活、是否磨损、是否积存有飞花、止纱销和主鼓间隔是否为0.5 mm,气管是否漏气,集中供油是否漏油,油管是否有损伤或折弯,控制箱内部是否积存有飞花,确认综框高度误差是否在2 mm以内,滤气器排气管是否畅通,经轴小齿轮上是否存有飞花,开口装置锥齿轮轴上是否有纱头、滤油器上筛眼是否堵塞,送经、松经轴上是否卷有纱头,电线绝缘套管是否有损伤、制动器的间隙是否正确。油嘴部位加油、开放型齿轮的齿面和链条的加油以及检查综框和综框导板上是否有磨损。

        3.半年期的检修和处理

        需要检查绕纱又是否干净,主鼓、销鼓上是否有纱痕和伤痕,止纱销组件内部是否脏,开口钢丝绳是否有伸长或损伤,回综弹簧是否有损伤,开口钢丝绳连接座轴承是否磨损。各皮带张紧程度是否合适、是否有损伤,各传感器是否正常工作,传动齿轮箱、卷取齿轮箱、送经齿轮箱更换润滑油,清除开口凸轮箱磁铁上的铁屑,过滤器筛眼是否堵塞,钢筘是否沾有脏物、风速值是否正常,下拉钩U型轴衬磨损是否在2 mm以内,主喷嘴导管是否有弯曲,卷取滚子链是否有伸长,行星齿轮齿间隙是否正常,行星筒管座轴衬的磨损是否在O.5 mm以内,行星筒管轴磨损是否在0.5 mm以内,行星筒管轴衬的磨损是否在O.5 mm以内,辅喷嘴是否划有纱痕、是否弯曲,剪刀装置是否有油等等。

        4.一年时的检修和处理

        主喷嘴托脚的螺丝是否松动,需重新上紧螺丝。

        5.两年时的检修和处理

        卷取辊、压辊和糙面橡皮是否有磨损,经轴轴经部位的磨损是否在0.3 mm以内,缓冲器性能是否降低,尼龙轴衬和缓冲器导引销柱是否有磨损,辅喷嘴是否脏,供纱侧剪刀装置能否正确地剪断纬纱,止纱销组件止纱销孔有无磨损,是否在0.5mm以内,卷取卷布辊轴经部位的磨损,是否在0.5 mm以内。

        6.三年时的检修和处理

        电磁阀润滑油是否不足和卷取卷布辊是否灵活转动。

        7.七年时的大修

        包括各轴承、油封、齿轮、凸轮、轴衬、止纱销、主电动机以及机架、开口、送经、卷取、储纬器有关部位的检修。

       二、织机长期使用后各个机构需保全的内容及注意事项

        (1)主传动部分:织机长期使用后,需要更换驱动部分曲轴轴承座油封。

        (2)开口部分:需要对凸轮开口臂轴承、钢丝绳、回综簧、回综臂轴承更换。

        (3)同步齿形带更换、油过滤器清洗。

        (4)定期清洗钢筘。

        (5)测长储纬鼓筒内部零件更换,止纱销内部零件更换,编码器清扫。

        (6)主喷嘴清洗,过滤器清洗,电磁阀和调压阀的清扫修理,气管的检查、配置。

        (7)伺服电动机的维修与更换,缓冲器的检修及内部零件的更换。

        (8)检查卷取制动滚子、链条、张紧轮、调整销并更换,摩擦片、盘的保养与更换。糙面橡皮的检查与更换。

        (9)检查并更换绞边行星齿轮、筒管轴承、导纱臂轴、联轴节。

        (10)检查并更换探纬电缆线。

关于JAT710喷气织机的问题

       这个网站一定行

       /Abstract.aspx?A=shfzkj200102012

       摘要内容:

       浅谈喷气织机刹车的保养与维修 Simple Discussion on Maintenance and Repair to Brake Device in Air-Jet Loom [上海纺织科技 Shanghai Textile Science & Technology] 王晓华

        PAT型喷气织机设备维修方式的探讨 Discussion on PAT Air Jet Loom Servicing Modes [纺织科技进展 Progress in Textile Science & Technology] 舒建文

        PAT型喷气织机PWRPS板维修小窍门 A Maintenance Know-how of the Board PWRPS on the Air-jet Loom PAT [纺织器材 Textile Accessories] 雷震 , LEI Zhen

        喷气织机储纬器分析及维护 Analysis and Maintenance of Weft Storage Device of Air-jet Looms [纺织器材 Textile Accessories] 徐浩贻

        光导纤维在喷气织机中的故障维修 Maintenance of Trouble of Optical Fiber in Air Jet Loom [山东纺织科技 Shandong Textile Science & Technology] 李艳强

        浅谈国产喷气织机的技术改造 A preliminary discussion on technical transformation for domestic air-jet loom [纺织机械 Textile Machinery] 温倩 , 赵利明

        喷气织机织前准备技术的讨论 Discussion on Weaving Preparation Technology for Air Jet Loom [棉纺织技术 Cotton Textile Technology] 梁峰 , 秦贞俊

        用好新型喷气织机的探讨 On Suitable Use of Air-jet Loom [现代纺织技术 Advanced Textile Technology] 李先敏 , 李学耕

        开发喷气织机应适应国内技改的需要 Developing air-jet loom should be suitable for domestic technical transformation [纺织机械 Textile Machinery] 罗兆恒

        提高喷气织机织造效率的探讨 Discussion on improving weaving efficiency of air-Jet loom [上海纺织科技 Shanghai Textile Science & Technology] 于明 , CUI Hong-jun , LI Li-jun

        喷气织机异形筘磨损分析及维护 Abrasion Analysis and Maintenance of Profiled Reeds for Air Jet-looms [纺织器材 Textile Accessories] 于明

        喷气织机纬向停台问题的讨论 Discussion of Weft Stop of Air-jet Loom [棉纺织技术 Cotton Textile Technology] 秦贞俊

        喷气织机经纱准备的控制分析 Control Analysis of air-jet Loom'sWarp Preparing [上海纺织科技 Shanghai Textile Science & Technology] 于明

        浅谈喷气织机车间的空调设计与使用 Air conditioning design and application in air jet loom workshop [上海纺织科技 Shanghai Textile Science & Technology] 劳云甫 , LAO Yun-fu

        丰田JAT600型喷气织机电气装置及其典型故障分析 Analysis of Electrical System and Main Faults of Air-jet Toyoda 600 Loom [山东纺织科技 Shandong Textile Science & Technology] 于明

       记得给分啊

丰田710喷气织机织普通棉布一小时多少米?

       喷气织机纬向停机的几种原因及处理方法:1

       一、纬向系统

       1、纬纱在进口侧布边形成双纬:检查绞边纱开口是否正常。

       2、纬纱在织口内形成无规律双纬:应顺着纬纱的起源查看纬纱是否有大结头、小辫子、羽毛纱等疵点如发现有,应及时处理。

       3、纬纱为弱捻或者粗细不匀:检查纬纱,发现弱捻或者粗细不匀及时更换。

       4、探头H2有污渍或积花:织机显示长纬,而纬纱正常,查看探头H2是否有污渍或积花,如发现有应立即处理。

       5、机械故障:纬纱吹出主喷嘴后未到头,连续几次在同一位置,应检查主喷嘴气压是否正常,辅助喷嘴气压设置是否合适。

       二、经向系统

       1、织轴质量:为了提高经纱张力的均匀度,整经应采用间歇整经,集体换筒方法,在浆纱过程中尽可能采用多根湿绞及双浆槽,高压上浆,使经纱上浆均匀,降低毛羽,帖服毛羽、提高浆纱耐磨性,为使经纱表面光滑,减少织造过程中的摩擦,宜采用后上腊,腊的用量应控制在0.25-0.35%之间。

       2、合理选用开口机构:不同的开口机构所形成的梭口、梭口稳定性和清晰度也不一样,喷气织机织造多采用全开梭口方式的开口机构,梭口清晰有利于纬纱通过梭口,减少因绊纬而造成的纬向停机。

       3、梭口尺寸的配置:缩短梭口长度,可减少经纱与经纱、经纱与综眼的摩擦、经纱的毛羽减少。同时梭口长度缩短后、在梭口前后对称度不变的情况下、梭口的前部长度也减小。前梭口角大、增大了梭口的引纬空间、有利于开清梭口、防止经纱相互粘连。

       4、后梁高低的确定:高后梁能减小打纬阻力、有利于打紧纬纱、而且还能使经纱产生侧向移动、消除方眼、筘痕。但后梁越高、易使上层经纱张力过小、造成开口不清而发生停纬、纬缩等问题。

       5、上机张力:上机张力是指平综是经纱的静态张力。在打纬时经纱在综眼内摩擦移动量的大小与上机张力成反比。上机张力小,易引起开口不清而造成绊纬形成停纬,因此,适当增加上机张力可以提高开口清晰度,减少停纬和纬缩的产生。

       经纱轻浆而造成的开口不清纬纱受阻停纬,为了解决喷射受阻造成的停纬,要合理调整前梭口的几何形状,1、前移停经架,减少经纱磨擦距离。2、将综框按组织分层、但下层经纱不可浮起过高。1/1=1+1=2两片高、两片低。2/1=2+1=3,三片高,三片低。2/2=2+2=4,四片高,四片低。依此类推,把上层经纱分成几层。减少毛羽互相纠缠。3、使用滑石粉。增加开口清晰度,适当增加上机张力,张力的大小要在断经和开口清晰之间选择合理方案。

       三、温湿度

       织布车间温湿度控制得是否得当,将影响喷气机生产能否顺利进行。织布车间的温湿度要根据纱线种类来设定,棉织温度可控制在23°-30°之间,相对湿度必须控制在70%-78%之间,若温湿度过低纬纱收缩性质会发生变化,影响纬纱飞行造成停纬。

       喷气织机纬向停机的几种原因及处理方法:2

       (一)机械方面 1:纱尖缠结或弯曲型断纬

       在织物右侧布边的纬纱尖端处,有轻微的缠结或弯曲,形成短纬,产生停台。

       A:形成原因

       (1)右侧布边的边纱、绞边纱、假边纱松弛或经纱纱疵、飞花附着等原因造成开口不清。

       (2)主喷嘴压力太高,或安装不标准。

       (3)主喷嘴喷气时间和电磁针作用时间配合不当。

       (4)电磁针的高度和位置不标准。

       (5)压缩空气管道漏气。

       (6)辅助喷嘴压力过低,高度和角度不合适。

       (7)左侧剪刀不锋利。

       (8)左侧布边经纱松驰。

       (9)筘面不清洁,有飞花、杂物附着。

       (10)电磁阀工作不良。

       B:消除方法

       (1)加大经纱张力或去除纱疵、飞花附着。

       (2)降低主喷嘴压力或调整主喷嘴压力位置。

       (3)提前或延迟电磁针的开发时间,并将主喷嘴喷气时间提前或延迟至适当时间。

       (4)按定时标准和安装规格进行检查,调整电磁针。

       (5)对压缩空气管道定期进行检查。

       (6)提高辅助喷嘴压力,并检查其高度和角度(根据纬纱种类而定)。 (7)左侧剪刀片务必经常保持锋利。

       (8)绞边经纱在综丝和钢筘中的穿法要正确。

       (9)经常保持异形筘筘面的清洁。

       (10)按控制板上的测试键,如发现电磁阀停止工作,则检查电磁阀,如电磁阀工作,但连续运转时不工作;则检查编码器。

       2:纬纱弯曲型断纬

       纬纱呈U型弯曲是由于引纬不足、开口不良和纬纱延时到达所致。使织机产生停台或形成双稀纬疵点。

       A:形成原因

       (1)主喷嘴喷气时间和电磁针作用时间不当。

       (2)在剪切时,纬纱从电磁针中脱出。

       (3)压缩空气管道漏气。

       (4)辅助喷嘴压力太低。

       (5)织机开口有故障,经纱有毛羽、大结头、飞花等纱疵。

       (6)开口量太小或开口时间不标准。

       (7)经纱碰到辅助喷嘴尖端。

       (8)经纱张力太小。

       (9)主喷嘴位置不对。

       B:消除方法

       (1)提前或延迟电磁针的开起时间,并将主喷嘴的喷气时间提前或延迟。

       (2)调整左剪刀、导纱器作用时间,以减小切断阻力;或适当提高剪切吹气压力。

       (3)检查弯曲或漏气的机械阀和气管,进行调节或更换。

       (4)适当提高辅助喷嘴压力。

       (5)严格掌握经纱接头小于3mm的规定,除去大接头、羽毛纱和飞花附着等经纱疵点。

       (6)增加开口量,检查并调整开口时间。

       (7)将辅助喷嘴横移0.1~0.2妈妈,并检查辅助喷嘴头端光滑情况。

       (8)测量并增加经纱张力。 (9)用主喷嘴定规正确调节其位置。

       3:纬纱与左侧布边经纱绞住型断纬

       开口时间与纬纱飞行时间配合不当,纬纱被左侧布边的经纱绞住,织机产生停台或形成纬向织疵。

       A:形成原因

       (1)电磁针时间、主喷嘴喷纱时间与开口时间配合不当。

       (2)左侧布边绞边纱松弛或其它边部经纱松弛。

       (3)主喷嘴安装不正确。

       B:消除方法 (1)延迟纬纱脱离电磁针时间和提前开口时间。

       (2)校正绞边纱和假边纱张力,或校正开口时间。

       (3)用主喷嘴定规进行正确调节。

       4:纬纱与经纱绞住型断纬

       纬纱与中部经纱绞住,形成S形弯曲。主要是经纱片经纱张力不匀或经纱附有纱疵等造成开口故障,使织机产生停台或形成双脱纬疵点。

       A:形成原因

       (1)经纱张力太小或片纱张力严重不匀。

       (2)经纱纱疵(羽毛多、大结头、棉结、棉球、飞花附着等)。

       (3)开口过小。

       (4)左剪刀剪纱不良。

       B:消除方法

       (1)测量并增加经纱张力,排除产生局部张力不均匀等因素。

       (2)去除纱疵、接头尾纱不超过3mm。

       (3)适当增大开口高度。

       (4)调整左剪刀作用时间及刀片啮合量,使剪刀锋利。

       5:引纬长度不匀型断纬

       引入织口的纬纱长短不一,出现长、短纬现象。主要是测长储纬不稳定,引纬力不足造成的。

       A:形成原因

       (1)纬纱预绕量不足。

       (2)电磁针的关闭时间太早。

       (3)主喷嘴被棉纱堵住,压力太低。

       (4)纬纱卷绕形状不良或卷绕硬度不适当。纬纱质量差,纱疵多,如接头、飞花棉绒和回丝附着等。

       B:消除方法

       (1)清除飞花,检查喷气气流情况。

       (2)重新正确绕纱。

       (3)按规定方法和标准调整压力。

       (4)适当增加储纬器的预卷绕量。

       (5)延迟电磁针的关闭时间。

       (6)增加主喷嘴压力。

       (7)清除堵塞部件的棉绒。

       (8)更换纬纱卷绕的形式,改善纬筒硬度,大力提高纬纱质量,减少纱疵。

       6:纱尖吹断型断纬

       主要是引纬的喷气压力太高或纬纱弱节形成的。

       A:形成原因

       (1)主喷嘴压力太大。

       (2)剪切吹气过强。

       (3)纬纱条干不匀,纱身细节多。

       B:消除方法

       (1)降低主喷嘴压力。

       (2)减小剪切吹气压力。

       (3)更换纬纱,采取措施提高纬纱质量。

       7:纬纱中间吹断型断纬

       引纬力太强,作用时间太长或纬纱细节在布幅宽度范围内被吹断,使织机产生停台或形成双稀疵点。

       A:形成原因

       (1)纬纱释放角太小。

       (2)主辅喷嘴压力太高,开度(开始和结束的时间)太大,辅喷嘴喷射角度太大。

       (3)纬纱有细节弱纱。

       B:消除方法

       (1)适当增大释放角。

       (2)降低主辅喷嘴压力,并检查纬纱飞行曲线,减小开度(开始和结束的时间),避免过度喷气,减小辅喷嘴喷射角度。

       (3)调换纬纱,提高纬纱质量。

       8:纬纱在储纬侧断裂型断纬

       在纬纱释放停止过程中,因引纬力量太强或纬纱有细节弱纱而产生。

       9:剪切失误型断纬

       剪切失误型断纬是主喷嘴侧纬纱在引纬后,打纬前未曾剪断而形成。

       A:形成原因

       (1)剪刀刀片布锋利,啮合不良。

       (2)剪刀安装位置不良,剪切时间不标准。

       (3)剪切吹气压力过低。

       (4)纬纱到达对侧较迟。

       B:消除方法

       (1)按周期研磨刀片,并调节啮合良。

       (2)根据剪刀安装规格校正位置,并调整时间。

       (3)适当减小减切吹气压力。

       (4)增加主辅喷嘴压力,延长辅喷嘴喷气时间。

       10:失误停台

       纬纱达到正常,但由于纬纱飞行不正常、绞边纱、捕纬边纱、电气故障等原因,误发无纬纱到达信号,导致停机。

       A:形成原因

       (1)纬纱进入捕纬边纱不正常。

       (2)右侧绞边纱松驰。

       (3)纬纱到达探头的形态或位置不正。

       (4)探纬头电缆有问题,或探头的钢口反射区表面不清洁。

       (5)探纬头灵敏度差,探测板有故障。

       (6)探纬头与钢筘间隙不合适。

       (7)异形筘筘齿振动。

       B:消除方法

       (1)调节喷嘴位置,清除棉绒,解决纬纱松弛问题。

       (2)调整边纱张力,使边纱穿筘符合规格。

       (3)调节最后一组辅助喷嘴的角度,并保持与探纬头WWF1的距离为50mm左右。

       (4)及时更换有故障的探纬器,并经常保持探头与钢筘的清洁。

       (5)检查纬纱探测器的灵敏度,使其不空关车。同时检查并更换纬探板。

       (6)根据安装规格要求调整探纬头与钢筘的间隙。

       (7)在钢筘上粘上黑带子,既可减小筘齿的振动,又可防止钢筘喷射气流的扩散。 谢谢采纳 谢谢

       你的问题是丰田JA710喷气织机织“普通棉布”一个小时的产量。

        这里有几个参数,你没有提供,计算时应当考虑:

       1、织机的实际运转速度,通常JA710织机有190~340cm等不同筘幅织机,织机生产转速可能在900~450转/分,差异很大,不同转速的织机产量当然相差很大。

       2、上机织造的品种和具体规格,是粗平布,是细平布,还是纱府绸?还是其它品种的织物?因品种不同纬密不同,织机的台时产量也大不相同。如18特×18特(30×30英支)细平布,坯布纬密是271.5根/10cm;而29特×29特(20×20英支)中平布,坯布纬密是220根/10cm。

       3、还有喷气织机的运转效率和停台率两个系数的因素也要考虑,包括处理经纬纱断头接头的时间,拆坏布处理的时间,上轴了机的时间,揩车加油的时间,修坏车停机的时间等等。织机的有效时间系数也影响实际产量。喷气织机的运转效率一般在87~94%不等。

       4、还有“运转率”的系数,即车间的多台织机要进行大平、小平、检修等定期维修工作,织机的停台率一般在1~3%。

        织机的每台每小时理论产量(米)= (曲拐轴的回转速度×60)÷(10厘米纬纱数×10)

        例如:织29特×29特(20×20英支)中平布,坯布纬密是220根/10cm,织机的实际运转速度是750转/分。则织机每台每小时的理论产量是:

        (750×60)÷(220×10)≈ 20.4545 米/时

        如果考虑织机运转率为90%、停台率为3%,则实际产量为:

        每台织机实际产量 = 理论产量×90%×(1-3%) = 17.86 米/时

        你可根据本厂实际情况自行计算。

        (这里还有上机纬密与下机纬密不同的差异,坯布下机还有缩率,计算采取的纬密是下机坯布纬密,不是机上纬密。)

       好了,今天关于“jat600丰田喷气织机价格”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“jat600丰田喷气织机价格”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。